一、 影响球磨机粉磨效率的主要因素
1、 研磨体级配与装载量不合理:未根据不同物料特性合理选择研磨体规格与装载量,导致磨机出力系数(出力/装载量)低,一般为0.4~0.8。
2、 物料破碎过程中未根据其所需破碎能量进行分级破碎,实现破碎能量利用*大化。
3、 不同特性物料混磨:物料中杂物未筛分(如煤中夹杂石块等)及大块物料未预破碎。
4、 工况调整不合理:通风出力、干燥出力与粉磨出力三者不匹配,无效能耗增加。
5、 研磨体耐磨性差:运行一段时间后失圆率增加,粉磨出力降低
二、 提高粉磨效率思路
1、 优化研磨体级配与装载量:根据物料颗粒度分布特性、破碎所需冲击功与出口细度要求确定不同规格研磨体形状、尺寸与装载量,提高粉碎效率。
2、 优化磨机衬板结构与布置方式,实现分级破碎:根据物料在磨机内破碎过程的运动轨迹,通过改进衬板结构与布置方式,提升研磨体抛落、涉落高度,使研磨体沿磨机长度方向按物料粒度分布规格自动正向分级,实现粉磨能量利用*大化。
3、运行工况优化:根据不同物料特性(水份、可磨系数、静电吸附),试验调整磨机差压、出口温度、给料量及分选设备的分离效率,建立运行参数控制标准,保持磨机长期*大出力下运行三、 专利技术成果与应用案例
本公司针对球磨机存在能耗高、能量利用率低问题,通过与华中科技大学合作,研究出一套球磨机综合节能提效技术,已获得国家发明专利与实用新型专利技术11项。
球磨机节能技术 |
专利号 |
球磨机钢球级配技术 |
201110309023.7 |
球磨机分级衬板技术 |
201110116733.8; 201120141583.1; 201120141581.2; 201120141820.4; 201120141818.7; 201120378309.6; 201220016836.7; 201220016340.X; 201220016830.X; 201130108296.6; 201130108297.0 |
该技术已应用于湖南某300MW火电机组的磨煤制粉系统、碳素阳极石油焦粉磨系统及脱硫系统石灰石制浆系统,节能效果明显。
湖南某300MW火电厂磨煤机应用该技术一年多,磨煤机磨煤电耗由原来的19.9kWh/t下降至13.6kWh/t,降低31.7%,单台磨机年节电量达170万kWh;钢球磨耗由原来的210g/kWh下降至80g/kWh,降低61%,单台磨年减少补加钢球量16吨。
湖南某厂碳素阳极车间的熟料粉碎球磨机上应用该技术半年,制粉单耗由原来的32.5kWh/t下降至26.8kWh/t,降低17.5%,单台球磨机年节电25万kWh。
球磨机节能技术同时适用于水泥原料磨、水泥熟料磨、矿山行业等的球磨机