新型球磨机系统是赣钴公司早期使用的粉碎设备,其配置较为简单,除主机外,主要有振动筛。该球磨机系统对于当时的产品质量标准(产品的筛分粒度为60目)是适用的,但却存在衬板易破裂、进料螺旋易磨损、操作面粉尘较大、运转时噪音大等缺点。后来将衬板的材质由灰口铸铁改为高锰钢,进料螺旋的材质由45钢改为40Cr钢并进行热处理,在操作面增加收尘罩,将老式的木塞柱销联轴器改为弹性柱销联轴器,取得了一定的效果。但由于其产品通过振动筛筛分,在筛分小于100目细度的产品时无法取得较好的效果,使得产品质量上台阶受到限制,加之收率较低,因此该套设备现已停止使用。
FL-300离心式粉碎机系统作为151型球磨机系统的替代设备,其配置较为复杂,除主机外,主要有对辊机、圆盘给料机、旋风集料器、振动筛、布袋收尘器、收尘风机、水膜收尘器、循环水泵等设备。在生产中,由于对辊机在粗碎氧化钴烧结块时,其辊面极易磨损,并且破碎出来的物料粗细不均匀,经常造成圆盘给料机的故障,使生产无法正常进行。因此后来改为用球磨机破碎至~20目,再用手工进料。
另外,由于收尘风机配置在布袋收尘器和水膜收尘器之间,两者之间的风压平衡较难,经常出现布袋收尘器的风压不足,使得主机堵料严重,操作面粉尘大;或者水膜收尘器处的风压过大,粉状物料穿破水膜溢出,造成产品收率下降。后来在保持布袋收尘器风压足够的情况下,通过采取改善水膜收尘器的喷淋系统,加大循环水的流量等措施,操作环境得到改善,粉尘外溢明显减少,产品收率大大提高了。此外,将主机的一、二、三级刀片材质由原来的45钢热处理改为A3钢表面堆焊碳化钨,不但刀片的使用寿命延长了3-4倍,而且产品中杂质铁的含量降低了30%以上。通过采取这些措施,取得了一定的效果。
但该系统仍未能完全摆脱球磨机(作为辅助设施),在生产小于100目细度的产品时,作为筛分设备的振动筛也显得力不从心,此外通过水膜收尘器回收的粉料还需另行处理,因此该系统*终被XF-30气流涡旋微粉机系统所取代。
XF-30气流涡旋微粉机系统由主机、旋风集料器、离心式风机、布袋收尘器等组成,见微粉机系统具有明显的优点,主要在于其产品细度可达-320目,并且无需停机即可调节产品细度,产品能很好地满足目前市场的要求。其主机是一种立轴反射型微粉碎机,能同时完成物料粉碎和微粉分选两道工序。机体内腔为圆筒形,由一环板将其分为上下两部分,下部为进气室,上部由分流环分隔成粉碎室和分级室。粉碎室由粉碎盘和衬套组成,用来将物料击碎成细粉。分级室由分级叶轮组成,能把细粉分成细度达标品和未达标品两种规格。达标品经出料管被吸出,由旋风集料器收集产品;未达标品沿分流环内壁落回到粉碎室,继续粉碎,直到达标为止。粉碎盘和分级叶轮分别由两根同心轴通过三角皮带单独驱动,分级叶轮的转速可调,用以得到不同细度的产品。