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中储式制粉系统模糊优化控制的应用

时间:2015-10-09  来源:中国球磨机网  作者:[db:作者]  浏览次数:526

  电站辅机中储式制粉系统模糊优化控制的应用冯宗杭\李晓枫(1.广东梅县发电厂,广东梅州市514032;2.广东省电力试验研究所,广东广州510600)1刖言中储式制粉系统在电力系统应用广泛,目前,该制粉系统基本上都采用3套常规调节器各自形成3个单回路,分别对给煤量、出口温度、入口压力进行控制。因球磨机筒内存煤量、制粉系统出力无法直接测量,且制粉系统是一个有纯迟延、变量之间耦合严重的多变量非线性系统,给制粉系统控制方式的优化带来重重困难。尤其我厂由于燃用的是本地小煤窑的劣质无烟煤,发热量低,煤质变化频繁,燃烧要求煤粉细度极小(<4%),要实现制粉系统优化自动控制极为困难,原设计的制粉系统自动调节根本不能投入,运行人员只能凭借个人运行经验,对制粉系统进行手动调节,因个人经验差异使得球磨机往往偏离*佳运行工况,造成制粉系统出力低,单耗高(见)。随着电力体制改革的不断深化,竞价上网机制的形成,迫切需要制粉系统的优化运行,降低机组的厂用电率,提高企业经济效益。

  2球磨机运行特性分析从球磨机运行机理,可以测试出球磨机特性曲线,如所示,当球磨机功率达到*大时,球磨机的出力并没有达到*大,制粉*大出力点M出现在功率*大点的右边。当球磨机运行在*大出力点M附近,不但可以降低制粉电耗,并且可以提高制粉出力。),男,广东梅州人,工程师,从事火力发电厂热控专业技术管理工作。

  注:球磨机的电动机功率(曲线1);磨出力(曲线2);前轴振动量信号(曲线3);料位信号(曲线4);进出口差压(曲线5);出口温度(曲线6)。

  为了方便分析,将球磨机运行区域分为3个区间,I区间(习惯运行区)制粉电耗高,出力低。I区(非稳态运行区)易发生满筒堵煤事故。区是*佳运行区,当运行于M点附近时,是优化运行区。

  3对球磨机控制特性分析注:L-N料位调节回路;P-H压力调节回路;t-R温度调节回路。

  从球磨机控制系统框图可以看出,用热风门单位调节温度、再循环门调节压力、给煤量调节料位,相应调节通道特性比较好。但从扰动通道来看,热风对负压扰动通道跟负压调节通道相似,且热风对负压的影响远比再循环风门对负压影响大;给煤量对温度扰动通道的特性跟温度调节通道相似,但给煤量对温度静态增益的影响比热风大,3个调节系统之间相互干扰,耦合严重。

  4模糊优化控制策略制定为了使制粉系统始终运行于*佳工作点,必须对系统实行优化运行控制,减少煤质、钢球等因素的影响。为此,运行模糊优化控制技术来实现系统的优化运行控制:采用模糊自调整PID控制器来完成基本控制任务,提高控制品质;采用模糊自寻优控制完成制粉系统的优化运行调控任务,实现节能高效运行。

  在该控制系统实施中,充分发挥了DCS现有的强大功能,共享DCS制粉系统操作员画面,进行优化控制系统有关参数的设置及制粉系统的基本监控;采用现场控制器实现制粉系统模糊优化控制,两者之间采用I/O模件实现信号共享,从而既发挥DCS原有的监控功能;又克服了由于DCS资源限制,无法实现模糊控制功能,而影响优化控制系统实施的难题。

  本系统自主开发的模糊优化控制中,包含如下几种控制方式,系统自动地根据球磨机工作点进行切换,适当地采用相应的控制方式。

  4.1差压越限保护当出现异常情况(差压升高),只要差压接近差压越限定值1300Pa时,保护就会迅速降低料位设定值,减少给煤量,避免出现满粉;差压升得越高,料位设定值降得越多,当控制系统异常情况开始减轻时,控制系统会逐步减轻设定值的下降幅度,增加给煤量,随着异常情况的逐步减轻,料位设定值会进一步升高,直到系统退出异常工况。这样控制系统就能尽快地使系统恢复正常,加大球磨机的出力。

  4.2温度越限保护在正常的运行工况,当球磨机出口温度较高时(即将要超过98*C),控制系统转到温度调整方式:迅速提高料位设定值,增加给煤量,以使温度降低到合适的温度;当温度降到合适的温度(低于98*C),所加大的定值自动减去,控制系统转到自寻优控制方式:维持合适的球磨机进、出口差压,适当提高料位设定值,增加球磨机出力。给煤量调节温度的范围有一定的限度,不能期望靠改变给煤量来大幅调节球磨机的出口温度。

  4.3低电功率控制在正常的运行工况,控制系统时刻监控球磨机、排粉风机的电功率。根据进炉煤质的变化和球磨机钢球磨损程度,设定好球磨机、排粉风机电功率的限值,投入优化运行控制后,系统通过调节给煤量逐步将球磨机、排粉风机电功率调整到限值附近,随后根据温度、差压、给煤量、料位等的变化情况,采用温度调整或自寻优化控制方式,调整料位设定值增加给煤量,*终将电功率控制在限值附近;若制粉系统受到扰动出力下降,球磨机、排粉风机电功率靠近限值时,则采用球磨机、排粉风机低电功率控制方案:迅速降低料位设定值,减小给煤量,使球磨机、排粉风机电功率逐步离开电功率保护区,以便尽早将制粉系统拉出异常工况。这样能保证在*小允许电功率下,使制粉系统出力达到*大。

  4.4料位自寻优控制能自动地找出维持*佳出力的粒位控制值。在球磨机启动,投入自动,控制系统工作稳定后,开始料位自寻优控制。当压差、负压、温度、电功率在正常工作范围时,料位设定值会在原有的料位给定值上自动增加,直到制粉出力达到*佳值。

  5效果分析1球磨机耗电球磨机是电厂的耗能大户,每年消耗的电量非常可观。制粉系统自动调节的投入,能使其在*佳工作点附近运行,提高球磨机的制粉量,降低耗电量。通过对我厂MTZW-38.83-I型球磨机磨制劣质无烟煤的对比性能测试(见表1):投入模糊优化控制比手动习惯运行工况,制粉出力*大增加了5t/h,增幅为18.06%;制粉单耗*大降低了7. 6314“%下降16.63%.仅以每〖煤粉节约3.3kW *h计算,2台磨每年可节约103. *h电。若每度电0. 28元计算,则每年可节约38.1万元。

  表1对比性能测试工况单位手动/自动手动(试验)手动(运行)模糊优化球磨机电流给煤量磨换算出力(R制粉单耗5.2磨煤机运行控制曲线分析5.2.1是手动控制运行曲线。我们可以看到优化控制未投入记录曲线注:球磨机进出差压(曲线1);球磨机电动机功率(曲线2);排粉风机电动机功率(曲线3);球磨机给煤量(曲线4);球磨机出口温度(曲线5)5.2.2由优化控制的曲线()我们可以看到,当球磨机启动时,模糊优化控制系统球磨机在正常运行区工作;随后根据运行点的参数与稳态边界的贴度,调整寻优的步长、寻优指令的大小;自动设定指令逐渐加大,随着运行点逼近稳态运行边界,设定值停止增加。而当运行点滑入异常工作区,异常控制就动作及时、迅速、合理地降低给煤指令,将运行点拉回到优化运行区,重新开始优化运行控制。由于控制指令准确,使球磨机制粉量均匀,给煤量较为平缓的变化就不会造成球磨机的下煤不均,出现筒内积煤。

  *一优化控制投入记录曲线注:球磨机进出差压(曲线1);球磨机电动机功率(曲线2);排粉风机电动机功率(曲线3);球磨机给煤量(曲线4);球磨机出口温度(曲线5)由以上记录曲线不难看出:在球磨机上采用了优化运行控制后,控制球磨机的载煤量、差压、出口温度、电功率等运行参数都远比人工控制的稳定,球磨机制粉量均匀;而且自动地保持高给煤量、高差压,将制粉系统的运行区调控到*佳出力值上,降低了球磨机的耗电量,减轻运行值班员的操作强度。改变了长期以来制粉系统不能自动化控制的局面,而且经济效益可观。

  5.3由于制粉系统自动调节的投入,提高了机组自动化水平,降低运行值班员的劳动强度,可适当进行减员增效,降低劳动成本。该系统投入运行后,若每台炉每班减少运行值班员0.5名,则共可减少2.5名运行人员。

  6结论在1期50MW燃煤发电机组实现了球磨机优化运行控制基础上,又在2期125MW燃煤发电机组两台球磨机上,通过采用在DCS中嵌入现场控制器的方法,实现了制粉系统的模糊优化运行控制,使球磨机料位、入口压力、出口温度自动调节能稳定投运,将制粉系统的运行区控制在*佳出力点附近。

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