1改进前的状况1.1改进前筒身衬板的安装方式及存在的问题高峰公司巴里选厂是有着50多年历史的老厂,集碎、磨、选于一身,安装有2台①1500X2400棒磨机。衬板是磨机的重要组成部分,是用来保护筒体,使筒体免受物料和介质的冲击和摩擦,延长筒体的使用寿命,改进前采用的是压条、衬板配套使用方式,螺杆把压条压紧在筒身上,衬板之间依靠压条和衬板的接触面来达到相互压紧的,在生产过程中由于钢棒的冲击,衬板出现松动、移位、脱落、压条断和漏砂水等现象,每周都需停机处理,需将钢棒拉出,处理起来比较费时和复杂。衬板更换周期缩短,经常3-5个月就需要更换,达不到正常6-8个月的使用周期,衬板造价较高,周期缩短则选矿成本上升。不但如此,棒磨机是整个流程的咽喉部分,更换衬板需要时间较长,棒磨机出现故障停机,会打断整个选矿流程的连续性,影响生产的均衡性和稳定性,影响公司全年的利润的完成。这是棒磨机改造前的安装方式(如图所示)接触面压条筒身筒身衬板1.2改进前螺杆的构造另外,操作工向我们反应,发生需更换的螺杆都没有滑牙、扭曲等现象,只是和衬板接触面(图中所示A面)磨损较严重。这是改进前所用的螺杆(如下图所示):2**次改进后的状况2.1**次改进后的筒身衬板结构我们针对衬板出现的这二个问题,找出产生故障的原因。
经过调查发现压条与筒身衬板的接触面为翻砂毛坯面,没有经过机加工,表面毛刺凸棱较多,受力后相互摩擦产生磨损容易出现间隙,引起衬板松动、螺栓松动,加大筒身衬板与压条之间的摩擦磨损,从而导致漏浆现象发生,矿砂渗进筒身对筒身的磨损加大,出现筒身被磨穿的现象。衬板和螺杆的紧固设计不合理,依靠接触面A,接触面较小,不能有效挡住砂水的渗进,A面一经磨损后,螺杆就出现松动,出现漏浆现象,矿浆对筒身和螺杆产生磨损,出现螺杆断、筒身上的孔越来越大,必须停机处理,影响生产正常进行,处理1973-),女,广西合浦人,广西高峰公司巴里选厂机械工程师。-223不及时,砂水渗透到筒身,伴随着磨矿机的运转磨损筒身,造成更严重的后果。
通过讨论、研究决定改变原有的衬板结构以及紧固方式,根据压条和衬板的安装形状重新设计了衬板,采用波浪型衬板,衬板中部突出一圆弧形来代替压条,起压紧及带棒作用,各衬板交错独立地安装在筒身上,不需要压条来压紧,安装起来比较简单,并且安装时每块衬板中间都有间隙,不再是相互接触,避免产生接触面的磨损。改进后衬板结构如下图所示:螺孔的配合要求比较高,对螺丝和衬板的锥面加工精度要求太高,如果配合度不好,两锥面之间空隙大,在机器运转过程中受到介质和物料冲击力的影响,砂水会渗进螺孔产生磨损,螺丝松动,螺丝报废多,成本上升,我们针对这种情况,比对球磨机的筒身螺杆,对螺孔和螺杆进行了第二次改进。
3第二次改进后衬板和螺杆的构造改进后衬板和螺杆结构如下图所示:擂2.2**次改进后的螺杆结构这是改进后的螺杆的图片,从图中我们可以看出:改进后螺杆接触面增大。
2.3**次改进后的效果检查2008年10月,我厂换上了新设计的衬板,我们时刻关注新衬板的使用情况,每个月小修时都认真地检查衬板的磨损情况,记录棒磨机在运转过程中出现的各种故障。在机器的故障记录中发现,虽然故障率已明显下降,但是螺杆松,中途停机加固多次出现引起了我们的注意,向操作工了解棒磨机的运转情况,根据操作工向我们反映的情况,反复研究发现螺丝的锥面虽然接触面积有所增大,但是螺丝和衬板的从图中我们可以看出,螺杆由原来的长锥面接触转变成圆弧和圆锥面结合面,保证了螺杆和衬板的紧密配合,有效地阻止了砂水的渗入,降低了螺丝配合度的要求,螺杆的加工精度要求降低,节省了成本。
4第二次改造后的效果检查到2009年6月中修时换下衬板,衬板使用期达到了8个月,达到了正常使用周期,这次换上第二次改进后的衬板。
通过跟踪使用情况发现,螺杆松动现象减少,漏浆出现率降低,减少了故障停机时间,到2010年6月换下,衬板使用期达到了一年,比原来3-5个月延长了7-9个月,到今年6月,再次更换,在连续两年对新设计衬板的使用过程中,使用期都达到了一年。
5结论实践证明改进后的筒身衬板比较适合巴里选矿厂的使用。筒身衬板是易损件,造价较高,使用周期延长,磨矿成本下降,生产成本也随着下降,为公司完成全年的生产任务、获取更大的利润打下坚实的基础。